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    牢記囑托 奮力開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面
    華鶴 “黑燈工廠”的大智慧

    □殷麗娜 本報(bào)記者 吳樹江

    科技創(chuàng)新,是第一生產(chǎn)力。中海石油華鶴煤化有限公司(以下簡稱華鶴公司)憑借著一項(xiàng)又一項(xiàng)科研項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)生產(chǎn)力的提升,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)節(jié)節(jié)攀升。

    在日升日落、云卷云舒的時(shí)光流轉(zhuǎn)中,華鶴公司的科研團(tuán)隊(duì)全力以赴、拼搏奮進(jìn),通過技術(shù)引進(jìn)、校企聯(lián)合等多元方式,緊密結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)裝置與科研條件,積極探索轉(zhuǎn)型升級(jí)的新路徑,正一步步朝著企業(yè)無人化的終極目標(biāo)——“黑燈工廠”穩(wěn)步邁進(jìn)。

    自華鶴公司成立科學(xué)技術(shù)委員會(huì)以來,已先后斬獲中海石油化學(xué)股份有限公司科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)30項(xiàng),其中包括科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)兩項(xiàng)、科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)一項(xiàng)以及技術(shù)革新獎(jiǎng)27項(xiàng),獲得授權(quán)專利12項(xiàng),在申專利22項(xiàng),發(fā)表科技論文300余篇,成績斐然。

    “今年做了幾個(gè)科技項(xiàng)目,目前運(yùn)行效果非常出色,快來瞧瞧吧!”華鶴公司副總工程師兼復(fù)合肥項(xiàng)目組總經(jīng)理江平熱情地向記者發(fā)出邀約。

    “千里眼”遠(yuǎn)程問診控制儀表

    正值寒冬。12月4日,室外-22℃的氣溫,讓人感覺格外寒冷。沿著鶴崗的哈蘿公路蜿蜒前行,穿過一片銀裝素裹的紅松林后,華鶴公司的廠區(qū)便映入眼簾。車間內(nèi)機(jī)器的轟鳴聲此起彼伏,宛如充滿力量的樂章,而外面升騰的水蒸氣,恰似裊裊炊煙,給廠區(qū)增添了幾分別樣的景致。

    智能變送器溫度監(jiān)測報(bào)警系統(tǒng),堪稱企業(yè)儀表安全的智能“巡查員”,有著“千里眼”的美譽(yù)。以往,每到“三九”或“三伏”這些最難熬的日子,傳統(tǒng)的儀表巡檢方式便是安排專人按照固定的頻次,前往現(xiàn)場打開儀表箱進(jìn)行人工查看。廠區(qū)內(nèi)共有256個(gè)巡檢點(diǎn),其中20%的點(diǎn)位處于高處,最高的點(diǎn)位距離地面大概有40米左右,每次巡檢下來,工作人員都得花費(fèi)兩個(gè)多小時(shí),冬天歸來時(shí)臉上掛滿白霜,夏天則是渾身汗水淋漓。

    如今,隨著智能變送器溫度監(jiān)測報(bào)警系統(tǒng)的研發(fā)與應(yīng)用,情況大為改觀。它實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程隨時(shí)自檢自查,監(jiān)測儀表能夠?yàn)榭刂苾x表“問診”,并出具精準(zhǔn)的“診斷報(bào)告”,為裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行開出“良方”,充分彰顯了科技創(chuàng)新在自動(dòng)化減人方面的顯著成效,也有效克服了傳統(tǒng)控制系統(tǒng)存在的諸多弊端。也正因如此,這個(gè)項(xiàng)目榮獲了今年黑龍江省“五小”創(chuàng)新二等獎(jiǎng)。

    “APC”多模量的智能化

    時(shí)下,華鶴公司最新研發(fā)的合成氨工段APC先進(jìn)控制系統(tǒng)項(xiàng)目,已通過控制軟件對DCS控制系統(tǒng)生產(chǎn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行了再優(yōu)化。這不僅顯著提高了生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和效率,還進(jìn)一步降低了能耗和資源消耗。按照目前的進(jìn)度計(jì)劃,變換、低溫甲醇洗、液氮洗、氨合成APC控制器預(yù)計(jì)在12月20日前投用。投用后,氨合成裝置將步入智能化控制的新時(shí)代。

    “我們科技人員利用自主研發(fā)的預(yù)測控制、模糊控制、多變量自適應(yīng)優(yōu)化控制器、自動(dòng)尋優(yōu)、大數(shù)據(jù)滾動(dòng)迭代自學(xué)習(xí)、卡邊控制、智能仿人工、協(xié)調(diào)控制等先進(jìn)技術(shù),可使生產(chǎn)過程中的各工藝變量始終處于最優(yōu)狀態(tài),進(jìn)而實(shí)現(xiàn)無人化操作。今后,還計(jì)劃將該技術(shù)陸續(xù)推廣應(yīng)用到熱電裝置、氣化裝置當(dāng)中。項(xiàng)目投入運(yùn)行后,預(yù)計(jì)每年可為企業(yè)創(chuàng)造效益600余萬元。”江平滿懷信心地說。

    潛在故障難逃“順風(fēng)耳”

    過去,判斷機(jī)器是否發(fā)生故障,往往依賴人工聽設(shè)備運(yùn)行的聲音。而如今,隨著聲紋識(shí)別系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的研發(fā)落地,公司在故障預(yù)防方面有了質(zhì)的飛躍,不僅有效避免了運(yùn)行中的故障發(fā)生,還大幅提高了生產(chǎn)效率,有力促進(jìn)了企業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力的提升。

    聲紋識(shí)別系統(tǒng)的成功研發(fā),給公司設(shè)備管理帶來了全新的思路。以往設(shè)備管理側(cè)重于關(guān)注設(shè)備的振動(dòng)、溫度等情況,如今在此基礎(chǔ)上增加了聲紋識(shí)別,如同給設(shè)備裝上了“聽診器”,實(shí)現(xiàn)了從設(shè)備全生命周期的角度去全方位管理設(shè)備的日常運(yùn)行狀態(tài)。

    華鶴公司技術(shù)裝備部副總經(jīng)理林凱介紹:“這套聲紋故障診斷系統(tǒng)主要用于設(shè)備的故障診斷,其原理類似于醫(yī)生給病人看病時(shí)的‘望聞問切’。我們?yōu)槊颗_(tái)設(shè)備定制化安裝了‘聽診器’,它能夠?qū)崟r(shí)抓取設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的聲音數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的故障診斷大多基于振動(dòng)和溫度,而我們的聲紋故障診斷系統(tǒng)則更具針對性,會(huì)對每一臺(tái)設(shè)備的聲音頻譜進(jìn)行實(shí)時(shí)抓取,并通過分析設(shè)備聲音的特性,精準(zhǔn)判斷出潛在的故障隱患,進(jìn)而為設(shè)備的預(yù)防性維修提供有力依據(jù),真正做到先知先覺?!?/p>

    龍江能效“領(lǐng)跑者”

    據(jù)江平介紹,今年,華鶴公司投入4800萬元實(shí)施了合成等溫變換改造、尿素中壓改造、氣化余熱回收等一系列節(jié)能項(xiàng)目,這些項(xiàng)目為公司后續(xù)實(shí)現(xiàn)低能耗、低成本運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。就拿合成裝置的等溫變換技術(shù)來說,它能夠?qū)㈠e(cuò)位配置的一氧化碳成分在前端進(jìn)行有效的轉(zhuǎn)化。要知道,一氧化碳如果放在后工序,那就是廢氣,但放在前工序,它則是寶貴的原材料,等溫變換技術(shù)恰恰能夠?qū)⑦@一原材料“吃干榨凈”,發(fā)揮出極大的作用。

    “尿素裝置的中壓節(jié)能改造項(xiàng)目同樣成效顯著,改造后,噸尿素的蒸汽消耗明顯下降,每噸尿素可節(jié)約15千克標(biāo)煤,生產(chǎn)用能消耗得以降低,生產(chǎn)成本自然也隨之下降。圍繞‘雙碳’目標(biāo),今年整個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的用煤量較去年有了大幅減少,去年使用了54萬噸原料煤,今年僅用了49萬噸。在產(chǎn)量沒有出現(xiàn)較大變化的情況下,一年就減少了5萬噸煤的消耗,這與節(jié)能技術(shù)的迭代升級(jí)有著密切關(guān)聯(lián)。煤炭用量減少了,最終排放的二氧化碳量必然也會(huì)隨之降低。目前,尿素裝置在黑龍江省已經(jīng)成為能效‘領(lǐng)跑者’,堪稱全省標(biāo)桿。此外,公司還結(jié)合碳中和、碳達(dá)峰的要求,與鄭州大學(xué)共同開展二氧化碳氨化制三聚氰酸項(xiàng)目中試,致力于為碳捕集后再利用探索出工業(yè)化途徑。”江平說。

    企校聯(lián)手研發(fā)“新裝備”

    企校聯(lián)手開展的科研項(xiàng)目在這個(gè)冬天結(jié)出了累累碩果。華鶴公司聯(lián)合黑龍江省科學(xué)院高技術(shù)研究院、黑龍江科技大學(xué)以及俄羅斯西伯利亞國立工業(yè)大學(xué),共同開展水煤漿空化技術(shù)研究,基于空化效應(yīng)水煤漿提濃降粘中試技術(shù)研究這一科技成果也應(yīng)運(yùn)而生。

    走進(jìn)機(jī)器轟鳴的氣化制漿車間,隨同記者采訪的華鶴公司氣化部工藝技術(shù)經(jīng)理馮志超介紹:“水煤漿空化主要基于水利空化原理,大家看,我身后的這臺(tái)就是我們水煤漿水利分化的中試裝置,目前它的儲(chǔ)備量為15立方米的空化煤漿池。經(jīng)過試驗(yàn)驗(yàn)證,中試裝置所取得的數(shù)據(jù)與實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)保持一致,這充分證明了我們這項(xiàng)技術(shù)在水煤漿領(lǐng)域的應(yīng)用是切實(shí)可行的。現(xiàn)階段,這套實(shí)驗(yàn)裝置還將繼續(xù)深化發(fā)展,我們正與黑龍江省科學(xué)院、黑龍江科技大學(xué)、俄羅斯西伯利亞工業(yè)大學(xué)展開深度合作,共同研發(fā)一套儲(chǔ)備量為50立方米每小時(shí)的處置裝備,預(yù)計(jì)本月就能制造完成并進(jìn)行安裝。這項(xiàng)技術(shù)能夠有效降低煤漿的粘度,提高其濃度和穩(wěn)定性,對于降低企業(yè)生產(chǎn)成本有著積極意義?!?/p>

    該項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2025年2月完成工業(yè)放大試驗(yàn),基于空化效應(yīng)水煤漿提濃降粘技術(shù)有望成為改變中國水煤漿氣化技術(shù)的龍江原創(chuàng)科技成果,令人充滿期待。

    產(chǎn)品生產(chǎn)“定制化”

    展示廳內(nèi)擺放著各式各樣的化肥樣品,它們被裝在透明的容器里,形狀、顏色、顆粒大小等特征一目了然。江平隨手拿起一個(gè)樣品展示器:“這個(gè)是公司生產(chǎn)的大顆粒尿素,主要是為了滿足咱們黑龍江東部地區(qū)60%用肥的需求。而這個(gè)則是我們今年新推出的一款聚核酸復(fù)合肥,它是針對黑土地的養(yǎng)分需求,進(jìn)行定制化生產(chǎn)的一款產(chǎn)品,在今年秋季測產(chǎn)過程中,使用這款復(fù)合肥的土地,每坰玉米達(dá)到了18噸的好收成。”

    針對鶴崗地區(qū)施肥結(jié)構(gòu)不合理、肥料養(yǎng)分利用率低等問題,華鶴公司通過測土配方優(yōu)化施肥方案、提供植物營養(yǎng)方案等一系列優(yōu)化舉措,有效提高了肥料利用率,控制肥料總投入量降低10%,實(shí)現(xiàn)了減肥增效,增加了農(nóng)民的收益。

    過去六年里,華鶴公司累計(jì)為“北大倉”提供了400余萬噸大顆粒尿素,在化肥穩(wěn)價(jià)保供、促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收以及助力龍江保障國家糧食安全等方面都作出了積極貢獻(xiàn)。

    科技投入,毫不吝嗇。截至2024年10月,華鶴公司在本年度(科技)研發(fā)(R&D)經(jīng)費(fèi)投入已達(dá)1088萬元,較之上年同期增加了10%。不僅如此,技術(shù)迭代升級(jí)改造投入將近6600萬元,研發(fā)強(qiáng)度的提升與新技術(shù)的應(yīng)用,為科技創(chuàng)新筑牢了堅(jiān)實(shí)根基。

    華鶴公司在今年榮獲了黑龍江省尿素裝置能效“領(lǐng)跑者”的殊榮,未來將繼續(xù)深耕“煤頭化尾”領(lǐng)域,筑牢黑土糧倉,努力打造更多原創(chuàng)性科技成果,向著數(shù)字化“黑燈工廠”的目標(biāo)奮勇前行。

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